一块价值上万元的“泥巴”
山纳公司维修保运部用防水材料和氯丁橡胶自制的“泥巴”,成功补漏乙炔出气管焊缝,延长了设备使用时间,排除了一安全隐患。
3月12日,合成车间职工巡检时,在反应塔出气管的弯头部位发现有不明蒸汽泄漏,虽然是很小一股,而且反应塔也在换塔状态,蒸汽保压,但职工马上警觉起来。攀爬到出气管弯头平台上,看到一缕蒸汽从保温层的夹缝中溢出,这不是好兆头。随即上报车间,进行排查。当去掉保温层后,发现弯头的焊缝有两处开裂,虽然不大,但已经危及到安全生产,必须想办法堵漏。
反应塔是敏感部位,如果动焊,在其他反应塔运行前提下,安全防爆防护必须严格,这样一来费用就是好几万元。如果停用拖到检修再修势必影响橡胶产能。维修保运部祁江波得知后,决定在补漏上做文章,普通的补漏剂不是不耐压,就是不耐高温,弯头部位打卡子也不行。通过细致分析,决定混合实施,用不溶于水的补漏剂-----塑性好,加上自产的氯丁橡胶-----粘性好,调和,经过试验,具备耐压耐高温的需要。
12日上午11点30分,到现场实施。粘在漏出,很快蒸汽变小,直至没有了。祁部长却说:别高兴的太早了,要看漏不漏得到下午,补漏剂完全凝固后再说。但从现场来看,还是很鼓舞人心的。
下午4点,从现场传来好消息,补漏成功!看似简单的几团泥巴,解决了大问题。