山纳公司聚合脱气流量攻关出战告捷
“现在的脱气流量为每小时10.2立方,请各楼层严密观察运行情况。”对讲机里传来了DCS操作员的告知,“三楼正常!”“二楼正常!”“一楼出水正常!”随着现场巡检工的应答,制约山纳化工生产的聚合脱气流量瓶颈有所突破。
从试生产以来,山纳聚合脱气流量提不上去成为满负荷生产的短板。生产周期短、清理时间长,既增加了职工的劳动强度,又降低产品的产量和质量,攻克流量瓶颈已经刻不容缓。四月中旬聚合车间成立专题组,要求尽快制订方案,分工负责,协同DCS控制和现场做好加大脱气流量攻关的试生产工作。18日转产242后正式开始,各个班组不断报出喜讯,在运行中大家群策群力,发现瓶颈问题,及时商讨解决。
通过多天的摸索,发现了问题所在:上料系统、喷射系统、一、二级脱气分离器对流量存在制约,最后判定为工艺控制和清理周期、质量是问题的关键。车间就此提出解决方案:全系统清理时间改为每天分段清理,对分离器采用突击清理,并将各个系统的清理工作常态化,每天必清。由于流量加大,原来的低压蒸汽不能有效保障分离器的温度,调整蒸汽压力和胶乳的比例成为关键,但蒸汽压力过高会导致破乳,经过摸索,逐步寻找到一个最佳值,在D线进行了试验,流量达到9,达到设计最大值,这让大家激动不已。经过半个月开车检验,大家探索并总结出了一定的经验,按照此方式,又在C线进行生产,流量达到8,从最初的4—5到现在的8-10,实现平稳运行,达到并超过了操作设计规程要求,并且脱气质量有所提高,固含量、单体残留都符合要求。
此成果,既提高了生产效率,又达到节能减排的目的,同时缩短了生产和清理周期,给山纳生产增添了新的亮点。