山纳公司除乙醛技改效果显著
据山纳公司合成车间统计,经过近3个月的生产观察,合成车间自去年11月技改增设除乙醛塔以来,至今精CD中的乙醛含量的合格率100%,促进了生产的平稳运行及橡胶质量的稳定提高。
精CD中乙醛含量要求≤0.007%,当超过这一指标时,会直接给聚合带来困难,影响橡胶生产平稳和质量的稳定。山纳公司改造前的精CD中的乙醛含量最高时达到0.04%。为此,公司和车间领导及技术人员经过严密论证,针对亚方原工艺的不足,决定增设除乙醛塔,用来除去MVA气体中的乙醛,该项目作为去年检修期间的重点实施项目。
众人拾柴火焰高,反应车间也为除乙醛工作积极想办法,尽量减少MVA气体中乙醛的含量。反应车间主要从MVA合成塔、水冷盐冷两个环节入手,调整了一些指标。在MVA合成环节上,他们首先将反应温度下调了4℃,并调整参数,改过去手动调节盐酸阀为自动调节,避免了过去流量不稳的弊端,他们还根据实际情况,及时调整MVA产量,减少停车次数,尽可能避免因开停车加酸量增大带来的乙醛含量增大的问题。在水冷盐冷环节,他们首先通过调整吸收二塔的进液温度,间接降低水冷塔进水温度,以更充分地吸收乙醛。其次,他们加大了盐冷塔的盐水循环量,以加大乙醛吸收量。